日前,由宝信软件梅山设计院EP承包的梅钢二炼钢铁水预处理集控中心项目成功热试。按下集控中心操作台上的按钮,在道口等待的鱼雷罐车缓缓驶入、进站,机器人抬起手臂插电,鱼雷罐旋转、铁水徐徐注入铁水罐……整个过程一气呵成,实现了“一键倒罐”和“一键脱硫”,标志着梅山院在铁水预处理工艺段的智能装备技术再上台阶。
该项目由梅山院自主集成,其核心理念是“自动化提升、智能化运转”。铁水预处理工艺涉及的装备多、交叉动作复杂,包括密闭室卷帘门升降,鱼雷罐车进出站及倾倒,铁水罐进出站及走行、锁定、倾翻与回正,电源插头插拔,喷枪选择及下降、喷吹、上升,等等。传统生产模式下,倒罐站的每个出铁坑上方设有一个操作室,操作人员根据生产进程插入或拔出接电插头,通过按钮发送指令,通过操作手柄和按钮控制鱼雷罐的旋转方向和速度;脱硫工位附近设有脱硫操作室和扒渣操作间,现场人员根据工艺流程进行相应的操作。
为实现两个“一键”目标,项目团队成立了技术攻关小组,开展了大量艰辛细致的工作。团队成员对该工艺段的设备及其动作进行了详细分解,反复研讨用机器代人的可行性,最终确定了视觉定位辅助机器人手臂插拔的解决方案。项目团队针对所有可能出现的工况进行模拟测试、反复验证,顺利通过试验检查,最终实现机器人自动插拔系统顺利投运,这属国内首创,不仅能完全替代“人”的工作,而且能适应倒罐站高温、粉尘等不利环境。
项目团队建立倒罐站三维模型,并运用数值仿真、MATLAB模拟等技术,反复验证鱼雷罐出铁控制算法。同时,与梅钢炼钢厂反复沟通交流,把现场的实践经验和思想融入到自动控制模式中,创造性提出了鱼雷罐铁水倾倒自动控制解决方案,破解了“一键倒罐”的又一难题。自动模式下,通过出铁位判定和出铁角度连锁,避免了人工出铁时存在的安全隐患;通过出流控流控重三个要素,自动控制鱼雷罐的旋转速度和方向,大大提高了出铁效率。项目团队再接再厉,把工艺思想、生产实践经验和自动化、智能化要求相结合,梳理工艺衔接及上下连锁关系,一举打通不同控制系统间的接口,实现“一键脱硫”,有效降低了粉剂消耗,减少作业时间,提高操作效率。
两个“一键”目标的实现,完全达到预期效果,全面提升了梅钢二炼钢铁水预处理工艺段的智能化水平,得到用户的充分认可和高度赞扬。